近日,电机公司重点项目米纳斯首台转轮在水电分厂先后完成了粗磨、探伤、精车、精镗、精磨等工序,并顺利通过平衡会检,这是电机公司首次完成冲击式转轮的整体数控加工。
米纳斯转轮是电机公司重点涉外产品。其直径超过3米,毛坯重近40吨,全部加工完成后仅剩余约13吨,加工工艺复杂,技术难度大,且无成型刀具可供使用,一切都只能在加工过程中逐步摸索。
为了保证生产顺利进行,电机公司水电分厂先后组织召开了3次技术交底会,对图纸及前期准备工作进行全面的分析和部署,将所有可能出现的问题落实到个人,并制定了相应的应对措施,不断争取以最短的时间完成此次加工任务。
米纳斯转轮为整锻不锈钢部件,转轮的圆周上均布着21对水斗,水斗正面凹陷部分和背面凸起部分的深度、圆弧和型线尺寸要求精度非常高,加工过程中对刀具和加工技术的要求极为苛刻。 为了提高加工效率,电机公司水电分厂经过反复研究和试验,圆满解决了转轮加工对进口刀片的依赖问题,不但保证了生产进度,还节约刀具成本近20万元。
历时一年时间,米纳斯1号转轮在水电分厂全体员工和相关单位的共同努力下,最终顺利通过平衡会检,为今后同类产品的生产攻关打下了良好基础。
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